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第四六六章:只有二成的成品率(2/2)

的速度快,就算人再怎么控制,也不可能跟上机的速度,所以用机刻画来的膛线,存在着一个很严重的问题,线条不匀,甚至能重复画上很多条线。

如果说钻孔的时候能有九成以上的成品率,那么打磨完之后,一百还能剩下五十就算是谢天谢地的了。

而刻画一膛线,需要来回转动一百次,也就是五十个来回。

至于作,那就更是简单的很,一个手动控制的转盘去转动就可以了。

这个效率在这个时代,那可不算是低的了。

首先就是要化钢锭,然后直接将钢中,制作成现在枪的模样,接着是掐去尾,将两端多来的截掉。

不过关于打磨这事,科学院这边倒是也有了想法,他们正打算用跟钻孔同样的方法去打磨,至少机打磨来的,可以误差范围控制到最小,人需要的,只是控制着枪就行了。

在后世一从钢锭到成品需要经过多少个步骤,李元吉并不清楚,但是在现在,这个步骤也很繁琐。

当然,这个要求对于他们来说,那就是不能有误差。

至于枪的径,实在没办法,李元吉只好搬了毫米、厘米和米这个大杀,将步枪的径规定为了8毫米。

为什么不是7.62或者5.56?

步枪其实早就设计来了,虽然不知效果怎么样,而这个又必须要等到弹研究来以后再去决定。

所以只能采取相对较大的径,尽可能的多装填一些发药来增加弹的动能,以此来提弹的速度和击距离。

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但是当那把样枪被拿在手上的时候,李元吉还是有莫名的自豪……

设备是一台以木为框架,然后采用了大量的齿卡扣等钢铁产,通过联动装置将其调试好。

而最终的结果就是,只需要定期的检查联动装置是否正常就可以了。

而李元吉的要求又是1:11,既膛线的螺旋长度为枪径的11倍。

因为所有的东西都已经设置好了位置,转动的速度越快,枪离开和自转的速度就越快,转动的速度慢,则枪的离开和自转的速度也相对较慢一些。

等到这一次彻底离开之后,则反向转动,枪则会跟着反向转动并且逐渐的靠近,行第二次的膛线刻画。

打磨合格之后,才是膛线的刻画。

而被李元吉认为是最难的膛线刻画,在这里反倒是不是最难的,虽然误差也有,但至少可以保证六成以上的成品率。

虽然颗粒状可以更充分的燃烧,提供更大的动能,但奈何于自能就那样,再怎么分规划,他能提供的动能也总有一个上限。

当然,这个看来很复杂的问题,其实也并没有难倒这些科学家们。

先是利用模型,不断的去测试研究,最终找了旋转一圈的长度和距离位置,然后又通过集思广益的方式,制作了一台很科技的设备。

的废品率。

然后是打磨,要将整个枪打磨的光锃亮,然后才是放在机行钻孔。

钻完孔之后还要行二次打磨,不过这一次打磨的是枪的内,这个要求就更了,现在一名熟练的工匠,一天最多也就只能打磨两,而且因为是人工打磨,质量方面无法得到保证,所以在这个阶段废品率也同样很

原因很简单,发药的能问题,现在的发药跟火箭炮的发药是一样的,不同的只是颗粒更小一些。

膛线的刻画可不是什么小事情,反之,刻画膛线要比给实心枪钻孔还要难,而且还不止难上一倍。

而膛线的刻画可不是随意的画上去一些线就可以的,首先,每线的距离有严格的要求,两线和线之间的直线距离必须一模一样,就算是有误差,误差也只能是一发丝的一成。

百分之二十的成品率,这个合格率可就够低了,甚至是难以接受的。

至于步枪的样式,没什么好看的,在李元吉看来单发手拉式步枪其实都一个样,外观上没什么太大的差别。

当然,主要还是内打磨那一块了问题,结果就导致了一百实心枪,经过钻孔后剩下了九十左右,内打磨过后直接锐减一半,甚至只剩下四十就算好的了,在经过后面的,也就是说,一百实心枪,最终成品能用的,最多也就剩下二十五左右,甚至大多数时候只在二十

而现在没有停工,是在研究生产工艺,看能够改,然后提成品率,增加生产效率。

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